连接器厂转型:从Excel排产到准时交付率95%
# 一家连接器厂的翻身仗:从Excel排产到准时交付95%
客户背景
常州市鸿远电子科技,做了12年工业连接器,180号人,年营收6000万上下。主营轨交和新能源车上用的重载连接器,型号300多种,典型的多品种小批量——一个订单常只有几百件,型号能凑出二十几个。
痛点
老板姓周,最怕接大客户急单。不是做不出来,是排产排不动。
三个计划员守着一张共享Excel,你改我也改,版本冲突是常事。客户一张ECN变更过来,BOM一改,整张表得重排。物料更头疼——900多种料全靠仓管脑子记,缺料往往等上线才发现,停线一等就是半天。质量追溯靠纸质流转卡,真要查一批不良品的来料批次,翻三天都不一定翻得到。
订单准时交付率长期在75%上下晃,利润本来就薄,再被空运费和违约金一吃,一年白干。
实施路径
周老板不是没试过数字化。三年前花60万上过一套MES,厂商驻场半年,最后"流程太重、车间用不动"黄了,那笔钱打了水漂,周老板对"上系统"三个字有了PTSD。
转折是2023年,车间主任老李自己折腾起了云表无代码平台。动机很朴素——他受够了每晚加班排产。起初只在采购和仓库两个部门试,拖拽表单搭了个物料预警和出入库登记,没用一行代码就跑起来了。
但上线第一周差点崩盘。问题出在BOM里的物料编码跟仓库台账对不上,一个编号两种叫法,系统一跑全是错。老李拉着仓管和工艺,关在会议室对了一周编码,才把基础数据捋顺。这个坎过了之后,老李胆子大了,又搭了排产和质量追溯两个模块。这次他学乖了,不一次性推全厂,先在一条线上试跑一个月,让工人提意见再改。
结果
跑了一年多,变化是实打实的:
- 排产从原来2天缩到2小时,老李一个人就能盯住
- 缺料停线减少70%,物料预警提前3天触发
- 订单准时交付率从78%提到95%
- 两个统计员岗位省下来,转去做工艺改善
周老板现在逢人就说:"这套系统最值钱的地方,是它长在我们自己手里——流程变了我们自己改,不用再求厂商。"
#制造业#低代码#电子制造
夜雨聆风